津滨海讯( 窦永滨 哈喆 通讯员 刘昶 摄影发布)在大港油田日常生产中,采油井抽油机泵频繁气锁一直是管理的难题,当抽油泵泵腔内充满了气体,在上下冲程中,气体在泵腔内膨胀和压缩,游动阀和固定阀失去作用,油井便抽不出液。日前,大港油田第一采油厂积极探索、改变思路,通过研究油管打压的方式解决了抽油机井气锁难题。目前已成功解救3口气锁井,累计增油490吨。
第一采油厂区域内部分气锁井由于地层水敏感、含水恢复期长、管柱结垢等原因,如果采用常规油井保护液反洗的方法解决,会造成后期产量的损失或抽油机工况变差。面对问题,一厂技术人员反复思考、深入分析,最后决定创新采用油管打压的方式来恢复抽油泵正常工作,实施过程中加快套管排气,防止实施后再次产生气锁。相比常规洗井抢救,油管打压工作方式不但提高了不正常井的抢救质量,而且降低了员工劳动强度,提升了工作效率。同时不会使入井液接触地层,可以最大限度降低地层污染的可能性。截至目前,累计节约抢救费用4万余元,减少油量损失17吨/天。
下一步,大港油田第一采油厂技术人员将继续加强地质与工程的深度融合,探索理论与实践相结合的创新方法,为助推企业高质量发展再上新台阶贡献科技力量。

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